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阿托斯比例閥分析聚丙烯裝置閃蒸罐出料閥堵塞

瀏覽次數(shù):1217發(fā)布日期:2015-10-21

阿托斯比例閥分析聚丙烯裝置閃蒸罐出料閥堵塞

1技能流程簡介該設備技能過程為:制造好的主催化劑。助催化劑及給電子體在催化劑混合罐內(nèi)進行混兼并活化,然后與經(jīng)過精制的-有些丙烯一同進入預聚合反響器進行預聚合,再進人環(huán)管反響器,與另一有些直接進入環(huán)管反響器的丙烯聚合生成聚丙烯。從反響器出來的漿料進人高壓閃蒸罐閃蒸;汽化的丙烯從閃蒸罐頂部進人收回體系,粉料則從LV301進入袋濾器進行低壓脫氣。脫除丙烯的聚丙烯粉末經(jīng)汽蒸和干燥處理后,進人擠壓造粒工段。
由此可見,LV301在全部技能流程中的作用極其重要,其能否正常工作直接決議了出產(chǎn)的連續(xù)性、后續(xù)工段操作的穩(wěn)定性和商品的質(zhì)量。
2LV301阻塞的緣由2.1聚丙烯漿料在閃蒸罐內(nèi)逗留時刻過長本設備現(xiàn)在運用的主催化劑是國產(chǎn)N型催化劑。試驗標明,N型催化劑的活性壽數(shù)大于6h,活性zui高可達80kg/g.在實踐出產(chǎn)中,催化劑在反響器內(nèi)的逗留時刻約為1.5h.據(jù)材料報導,1.5h只能使N型催化劑開釋約1/3的活性。一起依據(jù)技能請求,漿料從反響器的出料閥到脫離LV301約需40s.因為時刻較短,催化劑活性開釋不多,通常不會發(fā)作結(jié)塊、阻塞表象。可是實踐出產(chǎn)中,因為一些要素會引起反響器出料閥、LV301開度不斷改變,使得漿料的逗留時刻也相應地改變。當LV301開度較小時,聚丙烯漿料在閃蒸罐內(nèi)逗留時刻延伸,催化劑在此被再次激活,丙烯和催化劑就會在閃蒸罐內(nèi)發(fā)作聚合反響,并放出很多的熱,使出產(chǎn)的聚丙烯粉末結(jié)塊,繼而阻塞LV301:2.2環(huán)管反響器內(nèi)反響動搖在環(huán)管反響器內(nèi)因為反響動搖會生成塑化塊料。雖然有軸流泵的拌和作用,不會構(gòu)成大塊,但小塊料會形成出料閥出料不暢。當經(jīng)過加大出料閥開度等辦法使出料曉暢時,小塊料不可避免地經(jīng)過閃蒸線進人閃蒸罐內(nèi),假如不能及時排出,會在閃蒸罐底部堆積,終究構(gòu)成較大的塊料,然后阻塞LV301.進一步剖析可知,形成反響器內(nèi)反響動搖的緣由首要有:(1)催化劑混合罐的溫度動搖較大。催化劑混合罐溫度首要經(jīng)過其夾套冷凍水量來操控,而冷凍水是由設備內(nèi)的冰機供給的:當設備收搞日期:2000學化工系高分子化工專業(yè),首要從事聚丙烯的出產(chǎn)管理及后加工研討,現(xiàn)為天津大學材料工程碩士-合成樹脂及塑料冷凍水量需求發(fā)作改變時,冷凍水溫會發(fā)作改變,然后致使催化劑混合罐溫度改變,使催化劑混合不均勻,主催化劑不能被均勻地激活,終究形成預聚作用欠好,聚合反響不均勻。(2)環(huán)管反響器的溫度、壓力有動搖。(3)*濃度的改變。
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2.3閃蒸管線內(nèi)壁不光滑從反響器出來的聚丙烯漿料在閃蒸管線內(nèi)壁的一些毛刺、凹槽處逗留、堆積,逐步構(gòu)成塑化塊。當塑化塊變大,被漿料帶人閃蒸罐后,終究堵3防止LV301阻塞的辦法經(jīng)過以上剖析可知,為了防止LV301阻塞,首要有以下幾項辦法:(1)嚴厲按照操作條件進行催化劑的制造;(2)嚴厲監(jiān)控催化劑混合罐的溫度;(3)適當進步催化劑混合罐和預聚反響器的溫度;(4)每隔一段時刻,將反響器出料閥和LV301大幅開關(guān)一次,使物料活動發(fā)作動搖,帶走塊料。
4LV301阻塞的處理辦法出產(chǎn)中,一旦發(fā)作LV301阻塞,可以采納下列步驟進行處理:(1)將閃蒸罐、袋濾器出口切向排放體系;(2)翻開低壓排放罐的夾套蒸汽;(3)封閉閃蒸罐與丙烯洗刷塔的銜接閥;(4)使閃蒸罐向火炬體系泄壓;(5)經(jīng)過小閃蒸線的壓力對LV301進行反頂;(6)假如閃蒸罐料位不發(fā)作改變,則封閉催化劑和氫氣的進料體系,降低環(huán)管反響壓力,一起氮氣置換閃蒸罐,等合格后拆下LV301,取出塊料。

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